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閥門在污水處理廠應(yīng)用

  • 發(fā)布日期:2015-04-17      瀏覽次數(shù):1226
    •                          閥門在污水處理廠應(yīng)用

                            上海申弘閥門有限公司

      摘要:在分析某污水處理廠原有工藝設(shè)計(jì)參數(shù)和實(shí)際運(yùn)行情況的基礎(chǔ)上,通過(guò)升級(jí)改造,將原有一級(jí)B標(biāo)出水改造為一級(jí)A標(biāo)出水,系統(tǒng)能耗卻下降了80kwh/千噸水,詳細(xì)介紹了改造的技術(shù)方案、內(nèi)容和效果,可為當(dāng)前SBR工藝污水處理廠升級(jí)改造提供參考。上海申弘閥門有限公司主營(yíng)閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥,波紋管減壓閥,活塞式減壓閥,蒸汽減壓閥,先導(dǎo)式減壓閥,空氣減壓閥,氮?dú)鉁p壓閥,水用減壓閥,自力式減壓閥,比例減壓閥)、安全閥保溫閥、低溫閥、球閥、截止閥、閘閥、止回閥、蝶閥、過(guò)濾器、放料閥、隔膜閥、旋塞閥、柱塞閥、平衡閥、調(diào)節(jié)閥、疏水閥、管夾閥、排污閥、排氣閥、排泥閥、氣動(dòng)閥門、電動(dòng)閥門、高壓閥門、中壓閥門、低壓閥門、水力控制閥真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。

      關(guān)鍵詞:污水處理廠,升級(jí)改造,脫氮除磷,轉(zhuǎn)盤過(guò)濾器

      1、工程概況
      某污水處理廠為滿足?城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)?(GB18918-2002)的一級(jí)A 標(biāo),對(duì)已建成的5 萬(wàn)m3/d 的一級(jí)B 標(biāo)出水的二級(jí)污水處理廠進(jìn)行脫氮除磷升級(jí)改造工程。
      1.1、工藝流程
      污水處理廠設(shè)計(jì)運(yùn)行現(xiàn)狀:5 萬(wàn)m3/d 的污水處理廠分兩期建設(shè),一期工程建設(shè)規(guī)模2 萬(wàn)m3/d,采用厭氧水解+SBR 工藝;二期工程建設(shè)規(guī)模3 萬(wàn)m3/d,采用厭氧水解+P-SBR 工藝。二期工藝流程分別見(jiàn)圖1、圖2:
      一期工程工藝流程:


      二期工程工藝流程:


      1.2、目前,污水處理廠出水可以達(dá)到一級(jí)B 標(biāo),根據(jù)一級(jí)A 標(biāo)相關(guān)水質(zhì)指標(biāo),按污水處理廠目前的運(yùn)行狀況需要調(diào)整的地方有:
      1.2.1、根據(jù)現(xiàn)狀進(jìn)水水質(zhì),BOD5/TKN 較低,碳源不足,系統(tǒng)的反硝化能力難以提高,TN 的去除率較低;
      1.2.2、按脫氮除磷工程的設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì),一期供氣量偏低;
      1.2.3、根據(jù)現(xiàn)狀進(jìn)水水質(zhì),PH 值較低,反硝化所需堿度不足;
      1.2.4、原二期設(shè)計(jì)中P-SBR 池缺氧反硝化池容難以滿足脫總氮要求,反硝化液回流存在短路現(xiàn)象。
      2、原有工藝流程的升級(jí)改造:
      根據(jù)以上情況,確定生物段采用強(qiáng)化二級(jí)生物脫氮除磷處理工藝,核心是強(qiáng)化生物脫氮。污水深度處理工藝采用微過(guò)濾技術(shù),設(shè)計(jì)采用盤片式微過(guò)濾器,過(guò)濾精度達(dá)到10 微米,從而保證了出水懸浮物處理效果。
      一期2 萬(wàn)噸/天,工藝考慮在CAST 池的反應(yīng)周期中增設(shè)缺氧攪拌段,缺氧攪拌段時(shí)長(zhǎng)0.5h,采用浮筒式攪拌機(jī),同時(shí)為提高N 的去除率,增設(shè)碳源投加裝置一套,確保TN 去除所需碳源;為提高硝化反應(yīng)能力,增設(shè)石灰投加裝置一套;把原有10%溶氧率旋混式曝氣頭更換成35%高溶氧率膜片式曝氣頭。同時(shí)由于原一期DN300 風(fēng)管管徑偏小,設(shè)計(jì)考慮增設(shè)兩路DN300 的風(fēng)管,以減小風(fēng)管阻力,增大風(fēng)機(jī)使用效率。二期3 萬(wàn)噸/天,P--SBR 反應(yīng)池采用新增4 臺(tái)硝化液回泵,缺氧區(qū)增設(shè)4 臺(tái)浮筒式攪拌機(jī),增設(shè)碳源、石灰投加系統(tǒng)各一套,強(qiáng)化硝化、反硝化效果,從而保證達(dá)到一級(jí)A 生物處理效果。
      3、工程實(shí)施情況
      3.1、一期4 個(gè)鋼結(jié)構(gòu)SBR 反應(yīng)池,池容17371m3,更換曝氣頭采用輪流更換方式,只對(duì)其中一個(gè)SBR 反應(yīng)池停水放空,先拆除原有旋混式曝氣頭,再進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)池體防腐,后更換新的膜片式曝氣頭,一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)池體施工周期一個(gè)月左右,施工期間其余3 個(gè)SBR 池繼續(xù)運(yùn)行,4 個(gè)SBR 池體輪流施工作業(yè),避免了一期2 萬(wàn)噸/天污水處理廠全部停產(chǎn),影響整個(gè)服務(wù)區(qū)域正常排水。
      3.2、原有4 個(gè)SBR 池運(yùn)行周期為6 小時(shí),分別由兩臺(tái)79.8m3/min 羅茨鼓風(fēng)機(jī)2 路架空DN300 的風(fēng)管間歇供氣,每個(gè)SBR 池曝氣時(shí)間3 小時(shí),經(jīng)核算供氣管道管徑偏小,造成風(fēng)管噪音比較大,設(shè)計(jì)考慮另增設(shè)兩路DN300 的風(fēng)管,池內(nèi)曝氣主管也分兩路分別與2 路DN300的曝氣主管對(duì)接。整個(gè)曝氣管路改造完工實(shí)際運(yùn)行后,風(fēng)管噪音明顯下降,降低了風(fēng)管阻力,提高了風(fēng)機(jī)使用效率。
      3.3、為提高一期CAST 池缺氧脫氮能力,初步設(shè)計(jì)考慮CAST 池增設(shè)進(jìn)水缺氧攪拌段,缺氧攪拌時(shí)間0.5h,采用污水混流泵干式安裝對(duì)進(jìn)水進(jìn)行水力攪拌,需在鋼結(jié)構(gòu)池體上兩邊各開(kāi)DN400 孔2 個(gè),修正設(shè)計(jì)為采用諸暨菲達(dá)宏宇的立式環(huán)流攪拌機(jī),每個(gè)池內(nèi)放置3 個(gè)3KW的立式環(huán)流攪拌機(jī),既節(jié)約了安裝時(shí)間,又減少了運(yùn)行費(fèi)用,避免了鋼結(jié)構(gòu)池體開(kāi)孔。同時(shí)為保持CAST 池運(yùn)行周期6h 不變,將沉淀時(shí)間由原來(lái)1.5h 縮短為1h。
      3.4、根據(jù)進(jìn)出水核算,二期工程P-SBR 池總池容及供氣量均能滿足一級(jí)A 標(biāo)出水,只是缺氧區(qū)容積稍缺,為此在不改變池容的基礎(chǔ)上,將原來(lái)厭氧區(qū)改為缺氧區(qū),即將原來(lái)P-SBR 池的A2/O 方式變更為A/O 的運(yùn)行方式;同時(shí)為有效減少P-SBR 池內(nèi)回流“短流"現(xiàn)象,將硝化液回流泵由原來(lái)主曝氣區(qū)回流改裝到SBR 區(qū)隔墻回流到缺氧區(qū),考慮拆改費(fèi)用,實(shí)際施工采用了新增4 臺(tái)硝化液回流泵,來(lái)自主曝氣區(qū)、SBR 區(qū)硝化液和進(jìn)水100%~200%混合液回流均進(jìn)入缺氧段,使得缺氧段污泥濃度較好氧段高出50%,從而增加了處理能力,反硝化速率明顯提高,提高了出水總氮去除率。
      3.5、根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)及實(shí)際運(yùn)行情況分析得知:原水B/C 比=0.367,污水的可生化性較好,但是進(jìn)水TKN=41.9mg/l, BOD5/TKN=2.92<4,(規(guī)范要求>4)。原水碳源不充足,較難滿足反硝化要求,為此增設(shè)碳源投加裝置一套,分別向一、二期生化反應(yīng)池投加碳源,通過(guò)在進(jìn)水泵房處增設(shè)COD 及TKN 在線檢測(cè)儀來(lái)控制碳源投加量。初步設(shè)計(jì)碳源采用淀粉,考慮易降解性后改用醋酸鈉,設(shè)計(jì)用量1.2T/天,但實(shí)際運(yùn)行中需根據(jù)階段性水質(zhì)變化情況調(diào)整用量,一般控制BOD5/TKN>4,一期4 個(gè)SBR 池分別于進(jìn)水曝氣時(shí)投加,二期2 座P-SBR 池分別投加于進(jìn)水缺氧區(qū),連續(xù)投加。
      3.6、由于硝化反應(yīng)對(duì)進(jìn)水堿度要求比較高,經(jīng)核算總堿度應(yīng)大于250(以CaCO3 計(jì))換算成PH>7,通過(guò)對(duì)厭氧水解出水平均分析得知為6.77,為提高系統(tǒng)硝化反應(yīng)能力,增設(shè)石灰投加裝置一套,投加熟石灰用量為1.5T/D,控制出水堿度應(yīng)不小于50mg/l, 一期進(jìn)水曝氣階段間歇投加于SBR 池中,二期連續(xù)投加于2 個(gè)P-SBR 池的主曝氣硝化反應(yīng)區(qū)。實(shí)際運(yùn)行中由于二期P-SBR 工藝硝化反應(yīng)能力比較強(qiáng),只對(duì)一期CAST 池進(jìn)行了堿度的加藥調(diào)整。
      3.7、盤片式微過(guò)濾池為本工程三級(jí)處理系統(tǒng)核心單元,設(shè)計(jì)處理能力5 萬(wàn)噸/天,KZ=1.38,反沖洗水直接排入廠區(qū)污水管,平面尺寸:18.7*6.5,采用德國(guó)琥珀公司產(chǎn)品轉(zhuǎn)盤過(guò)濾器,設(shè)備數(shù)量4 套,設(shè)計(jì)進(jìn)水SS 濃度<25mg/l,出水SS<5~10mg/l,濾網(wǎng)孔徑10um,水頭損失<0.15m,運(yùn)轉(zhuǎn)方式:壓差形成時(shí),間歇運(yùn)轉(zhuǎn)(水沖1 分鐘,6 次/小時(shí))。
      四、試運(yùn)行效果
      本工程2008 年元月開(kāi)始建設(shè),2008 年8 月30 日完工,2008 年9 月3 日開(kāi)始進(jìn)入工程試運(yùn)行階段,2008 年12 月30 日通過(guò)區(qū)環(huán)保局竣工驗(yàn)收。試運(yùn)行期間加藥裝置連續(xù)運(yùn)行了2周左右,二期反硝化液回流泵沒(méi)有運(yùn)行,轉(zhuǎn)盤過(guò)濾器11 月份開(kāi)始運(yùn)行,其余設(shè)備均正常運(yùn)行。試運(yùn)行以來(lái)進(jìn)出水水質(zhì)見(jiàn)表1、表2。具體

      )循環(huán)灰溶解罐、儲(chǔ)存罐、循環(huán)灰漿液輸送至頂罐

      按照下表將選型填寫在后一列,價(jià)格可增加一列填寫,不要合并項(xiàng),后增加一行價(jià)格小計(jì)。

      序號(hào)

      設(shè)備名稱

      管道尺寸

      數(shù)量

      介質(zhì)

      用途

      投標(biāo)方選型

      1

      閘閥(手動(dòng))

      DN150  PN10

      1個(gè)

      10~40%石灰漿液,0~70℃

      循環(huán)灰溶解罐的放空閥門


      2

      閘閥(手動(dòng))

      DN150  PN10

      1個(gè)

      10~40%石灰漿液,0~70℃

      循環(huán)灰漿儲(chǔ)存的放空閥門


      3

      閘閥(手動(dòng))

      DN100  PN10

      2個(gè)

      10~40%石灰漿液,0~70℃

      循環(huán)灰漿泵的進(jìn)口閥門


      4

      閘閥(手動(dòng))

      DN65   PN16

      2個(gè)

      10~40%石灰漿液,0~70℃

      循環(huán)灰漿泵的出口閥門


      5

      止回閥(手動(dòng))

      DN65   PN16

      2個(gè)

      10~40%石灰漿液,0~70℃

      循環(huán)灰漿泵的出口閥門

      立式安裝

      6

      閘閥(手動(dòng))

      DN65   PN16

      1個(gè)

      10~40%石灰漿液,0~70℃

      密度計(jì)的安裝閥門


      7

      閘閥(手動(dòng))

      DN40   PN16

      4個(gè)

      10~40%石灰漿液,0~70℃

      密度計(jì)的安裝閥門


      8

      閘閥(手動(dòng))

      DN65   PN10

      1個(gè)

      10~40%石灰漿液,0~70℃

      漿泵進(jìn)頂罐的管道閥門


      9

      球閥(手動(dòng))

      DN25  PN10

      4個(gè)

      廠區(qū)自來(lái)水,反沖洗水

      漿泵的進(jìn)、出口管道沖洗


      10

      止回閥

      DN25  PN10

      1個(gè)

      廠區(qū)自來(lái)水,反沖洗水

      石灰泵的進(jìn)口管道沖洗

      水平安裝

      11

      閘閥(手動(dòng))

      DN65  PN10

      1個(gè)

      消化用水,0~50℃自來(lái)水

      來(lái)自制漿供水泵的管道


      12

      球閥(氣動(dòng)、調(diào)節(jié))

      DN65  PN10

      1個(gè)

      消化用水,0~50℃自來(lái)水

      來(lái)自制漿供水泵的管道

      V型或O型

      13

      閘閥(手動(dòng))

      DN25  PN16

      1個(gè)

      除霧用水,0~50℃自來(lái)水

      來(lái)自塔頂供水泵的管道


      14

      減壓閥

      DN25  PN16

      1個(gè)

      自來(lái)水

      來(lái)自塔頂供水泵的管道

      6~7公斤減至1.5~2.5公斤

      15

      球閥(氣動(dòng)、開(kāi)關(guān))

      DN25  PN10

      1個(gè)

      除霧用水,0~50℃自來(lái)水

      來(lái)自塔頂供水泵的管道

      2s快速關(guān)閉、常閉,V型或O型

      16

      針型閥

      DN15  PN10

      2個(gè)

      除霧用水,0~50℃自來(lái)水

      來(lái)自塔頂供水泵的管道

      17

      球閥

      DN15  PN10

      1個(gè)

      沖洗、檢修用水

      來(lái)自廠區(qū)總供水管道

      9.5米平臺(tái)

      試運(yùn)行至今整個(gè)升級(jí)改造工程已初見(jiàn)成效,具體體現(xiàn)以下幾個(gè)方面:
      4.1、一期采用浮筒式攪拌機(jī),從試運(yùn)行至今,運(yùn)行狀態(tài)良好,明顯提高了一期系統(tǒng)總的氮效果。一期總氮合格率8 月份為 70%,9 月份為80%,9 月28 日浮筒式攪拌器正式投入運(yùn)行后,10 月份一期出水總氮指標(biāo)合格率達(dá)到了100%。系統(tǒng)總氮去除率從10 月份的58%提高至11 月份的65%。
      4.2、轉(zhuǎn)盤過(guò)濾器經(jīng)過(guò)設(shè)備單機(jī)調(diào)試、中控聯(lián)動(dòng)試運(yùn)行至今,出水水質(zhì)得到了明顯改善,經(jīng)過(guò)化驗(yàn)室連續(xù)檢測(cè)轉(zhuǎn)盤過(guò)濾器進(jìn)出水水質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析表明:轉(zhuǎn)盤過(guò)濾器出水SS<4mg/l,達(dá)到了化驗(yàn)室無(wú)法檢測(cè)出其含量的程度,由于去除了SS,相應(yīng)降低了其它指標(biāo),11 月份轉(zhuǎn)盤過(guò)濾器COD 平均去除率達(dá)到:32%,總氮去除率達(dá)到:11%,總磷去除率達(dá)到56%,氨氮去除率達(dá)到:17%。
      4.3、原一期生化反應(yīng)池采用旋混式曝氣頭,更換成膜片式曝氣頭后,平均溶解氧上升3mg/l 左右,節(jié)能80kwh/噸水,每年可節(jié)省150 萬(wàn)元運(yùn)行電費(fèi)及維修費(fèi)用,同時(shí)節(jié)約變電所、風(fēng)機(jī)房建設(shè)費(fèi)用近200 萬(wàn)元。
      4.4、由于原有一期兩路DN300 風(fēng)管管徑偏小,導(dǎo)致整個(gè)污水處理廠廠區(qū)噪音很大,新增兩路DN300 的風(fēng)管,經(jīng)過(guò)新增空氣管上電動(dòng)閥聯(lián)動(dòng)調(diào)試運(yùn)行后,風(fēng)管噪音明顯降低,風(fēng)管阻力下降,風(fēng)機(jī)效率增加,節(jié)能效果明顯。
      5、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施
      由升級(jí)改造工程試運(yùn)行情況來(lái)看,主要有以下問(wèn)題:
      5.1、石灰、淀粉加藥裝置比較容易堵塞,原設(shè)計(jì)石灰、淀粉加藥裝置時(shí)已考慮了管道堵塞問(wèn)題,采用以下多方面措施來(lái)控制管道堵塞:
      5.1.1、一期、二期共計(jì)六個(gè)加藥點(diǎn)分別采用6 臺(tái)計(jì)量泵來(lái)計(jì)量投加和控制加藥,并設(shè)置一臺(tái)計(jì)量泵作為冷備用泵,避免管道、閥門切換等帶來(lái)堵塞問(wèn)題;
      5.1.2、加藥設(shè)備設(shè)置增設(shè)停泵自動(dòng)反洗程序,即停止加藥時(shí),反沖洗電磁閥自動(dòng)打開(kāi),計(jì)量泵延時(shí)5min 繼續(xù)用自來(lái)水沖洗加藥管道和計(jì)量泵,以保證管道內(nèi)不積存石灰、淀粉等藥液,避免管道堵塞;
      5.1.3、加藥溶解罐、儲(chǔ)存罐程序確保一定的攪拌強(qiáng)度,以免罐內(nèi)石灰、淀粉等存積,同時(shí)加藥罐、儲(chǔ)存罐增設(shè)檢修人孔、放空管等,考慮定期清理、檢修。
      5.1.4、2 套加藥裝置共有12 根加藥管道,采用拉管施工方法,沿程拐彎處共設(shè)置了5 個(gè)加藥管道檢修口,在每個(gè)檢修口都分別每根管道都增設(shè)了放空檢修閥。即使采取了以上措施,在實(shí)際加藥裝置運(yùn)行過(guò)程中,還是出現(xiàn)了堵塞問(wèn)題,主要堵在計(jì)量泵入口處Y 形過(guò)濾器入口,目前采取以下改進(jìn)措施,有效改進(jìn)了加藥堵塞問(wèn)題
      5.1.5、原DN32 吸液管偏小,改用DN50 放空管作為吸液管,并在吸液總管上增設(shè)DN50Y 形過(guò)濾器;
      5.1.6、計(jì)量泵入口處DN15 的Y 形過(guò)濾器改為DN25,減少吸液管道阻力。
      5.1.7、延長(zhǎng)反沖洗時(shí)間至20min,確保管道內(nèi)沒(méi)有積液。通過(guò)以上措施,目前石灰加藥系統(tǒng)已能正常運(yùn)行。
      5.1.8、在以上改造的基礎(chǔ)上,工藝運(yùn)行時(shí)考慮盡量利用工藝原水碳源,減少碳源投加量,實(shí)際試運(yùn)行后二期采用沉砂池出水不經(jīng)過(guò)水解酸化池直接超越至P-SBR 反應(yīng)池,通過(guò)此運(yùn)行工藝改進(jìn),二期出水總氮達(dá)標(biāo)率可提高20%左右。減少了碳源的投加量。
      5.2、由于轉(zhuǎn)盤過(guò)濾器用于升級(jí)改造工程在國(guó)內(nèi)還屬于起步階段,設(shè)計(jì)運(yùn)行過(guò)程中有些不足之處。
      5.2.1、多臺(tái)轉(zhuǎn)盤過(guò)濾器運(yùn)行中必須考慮配水的均勻性;
      5.2.2、單臺(tái)轉(zhuǎn)盤過(guò)濾器過(guò)水能力有限,對(duì)于水量變化較大的污水處理廠來(lái)說(shuō),瞬時(shí)過(guò)水能力過(guò)大部分勢(shì)必超越排放,影響出水水質(zhì)的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。本工程總投資概算2417.63 萬(wàn)元,通過(guò)升級(jí)改造后,提高了系統(tǒng)水處理能力,使原有出水一級(jí)B 標(biāo)提高至一級(jí)A 標(biāo),然而水處理系統(tǒng)能耗卻降低了80kwh/千噸水,可為當(dāng)前SBR工藝污水處理廠升級(jí)改造提供參考。(無(wú)錫市錫山區(qū)污水處理廠)

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